鷹牌陶瓷 | 《鷹視界》(原《鷹之聲》第121期)
十佳員工
河源二廠原料車間技術(shù)員 朱偉良
在全車間設(shè)備年久失修,缺乏保養(yǎng)的情況下,朱偉良想盡辦法保證了設(shè)備的正常運(yùn)作,使生產(chǎn)能順利進(jìn)行,設(shè)備運(yùn)行率達(dá)到92%以上。合理安排整個(gè)原料車間的排產(chǎn),在關(guān)聯(lián)部門出現(xiàn)問(wèn)題而嚴(yán)重影響原料車間整體運(yùn)作的情況下,能想盡辦法保證生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。朱偉良協(xié)助車間采取各種有效和有針對(duì)性的方法對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn),在此基礎(chǔ)上,大大提高了員工的工作效率。。在生產(chǎn)過(guò)程中,從源頭抓起,使?jié){料、粉料損耗大幅降低,原料車間的缺陷率從2013年的4.35%下降至2014年的2.5%,粉損從2013年的8.3%下降至今年的5.10%,水煤漿耗用降低20%以上,電耗降低15%以上。朱偉良通過(guò)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,使污水處理率幾乎達(dá)到100%,且全部使用污水進(jìn)行生產(chǎn),產(chǎn)生了明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。朱偉良還協(xié)助主任對(duì)全車間的管理,平均每天超十二小時(shí)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),敢抓敢管,使原料車間
的管理水平進(jìn)一步提高。
河源二廠壓機(jī)車間技術(shù)員 蒙廣光
在蒙廣光的主導(dǎo)下,壓機(jī)工序?qū)⒂跃€平臺(tái)由鏈條傳動(dòng)改為同步帶傳動(dòng),傳動(dòng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了零故障,消除了傳動(dòng)故障造成的設(shè)備停機(jī),提高了車間的產(chǎn)質(zhì)量,同時(shí)減少了保養(yǎng)的工作量和費(fèi)用。該員工自2012年底入駐河源二廠以來(lái),通過(guò)他的培訓(xùn)和指導(dǎo),二線壓機(jī)工序員工的工作技能和責(zé)任意識(shí)都有了極大的提升,有效的保證了成型工序的產(chǎn)質(zhì)量,成型工序的缺陷率由2013年的1.43%降低到了0.66%。
河源質(zhì)量管理部體系管理專員 張宇庭
張宇庭工作中主動(dòng)積極,遇到困難,總是主動(dòng)承擔(dān),從不推諉;在來(lái)料檢驗(yàn)、過(guò)程控制、計(jì)量方面也取得了較好的成績(jī)。2014年地磅稱重單據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)到了99.94%,過(guò)程控制檢測(cè)準(zhǔn)確率達(dá)到99%以上;在包裝材料的跟蹤反饋及降本增效方面,提出了對(duì)包裝箱機(jī)打帶的厚帶改成薄帶,將包裝帶的每米重量減少了50%以上,經(jīng)設(shè)備改造不影響使用及保護(hù)效果,且提高了效率及降低了員工勞動(dòng)強(qiáng)度。